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電視機模具殼表麵色差案例
1986年寧海模塑(sù)廠(chǎng)為大連電視機廠製造(zào)模具和(hé)加工電(diàn)視機前、後蓋塑殼。由筆者設計了一副17in電視
機前蓋模具,模具製造好後進行試模(製品的材料是ABS,用色(sè)母料(liào)注塑成型),製品的右上角處,有寬(kuān)度為
2mm左右的暗紅色的色差,製品是不噴漆的,不能應用。當時已應用黑色的色母料,不是用染(rǎn)料粉加工塑
件的。我們設計製造了十多副電視(shì)機前、後蓋模(mó)具,從來沒有(yǒu)碰到過這樣的情(qíng)況(kuàng),左思右想、百思不解
,是什麽原因產生(shēng)色差呢?改動(dòng)潛伏式澆口(kǒu),如(rú)果一次解決(jué)不成(chéng)功,則這副(fù)模具幾乎(hū)要重做。當時,用CAD/
CAE/CAM來設計製造注塑(sù)模具,剛開始隻是有(yǒu)些單位(wèi)在應用,還沒普及。由於那時經驗不足,麵對這個
問題(tí)束手無策。最後得知南京機床附(fù)件二(èr)廠有進口的模流分(fèn)析MOLDFLOW軟件。我帶去塑殼實(shí)樣、
塑件產品圖和模具圖樣,花了5000元,委托附件廠進行分析,先按照產品圖進行幾(jǐ)何造型,再按模具的2D
圖輸入了澆(jiāo)口位置,通過模流分析,找到了原因,是設計不合理。由(yóu)於注射壓力較低,兩(liǎng)股溫度較(jiào)低(且冷卻
水很充足)的(de)熔料匯合,使製品的成(chéng)型熔料(liào)匯合處產(chǎn)生了色(sè)差。根據這個(gè)情況,決定(dìng)不接有色差附(fù)近的冷
卻水(動模(mó)芯有四個螺旋(xuán)形冷卻水(shuǐ)芯)試模,結果製品沒有色差(chà),於(yú)是決定堵(dǔ)了這(zhè)個冷卻水孔。就這樣(yàng),利用
CAE技術,輕而易舉地就把色差問題(tí)解決了,使(shǐ)我深刻領會到了模流分
析的重要作用。
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